
焦化廠機側地面除塵站改造方法:
1.增加30MPA的氨水系統,在裝煤機側形成局部負壓,取消裝煤機側冒煙現象。焦爐地面除塵站增加陣發性高溫煙氣冷卻分離阻火器。這是為保護布袋,增加焦化爐除塵系統的安然性,在出焦煙氣被捕集到通風槽,進入除塵器之前,增加陣發性高溫煙氣冷卻分離阻火器,降低煙氣溫度,增加系統的防護功能。
2.焦爐機側地面除塵站液壓系統改造:
采用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運行速度.在液壓站油箱外增加了液壓油站外冷卻循環系統,降低了液壓站的工作溫度.換了液壓控制系統的全部元件.針對機械限位開關觸壁失靈的現象,使用了磁接近開關作為限位,并對室外線纜進行了性能穩定處理.由于工藝的不同,液壓站位置由爐頂改至第三軌外側,降低了紅焦對液壓站的烘烤。
3.焦爐機側地面除塵站預噴涂、排灰、噴吹系統改造
改造后裝煤煙氣不再進入地面站,因此預噴涂系統失去作用,預噴涂系統所存在的問題都不存在了,脈沖噴吹閥采用了進 口產品,增大了壓縮空氣管徑,提高了噴吹設備的工作穩定性,改進了噴吹效果。
4.箱體雙層排灰閥電磁閥全部采用進 口產品,在試運行期間工作穩定.將原CaCO3粉噴涂料改為導焦粉噴涂,采用雙管路多點噴涂,在原有一條噴吹管路的基礎上新增一條噴吹管路,依靠出焦風機高速時產生的負壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤灰粉進行混合,增加灰粉的流動性,以利于下灰.通過實際運行,效果比較明顯,下灰口處基本無積灰現象,灰料能夠透徹地排到刮板機內,可燃物排到倉外,阻止了碳在倉內發生氧化反應,取消了倉內著火的可能性。